Así que he estado tratando de simular un convertidor de retorno con la condición de carga completa de 10v, 10A (100W) en la salida a fs = 80kHz. Las ecuaciones de diseño que utilicé fueron las de "Kazimierczuk" de "Convertidores DC-DC modulados por ancho de pulso".
Dado que mi rango de entrada es de 180Vrms a 230Vrms, quería que el retorno regule la salida a 10V de 0 a 10A.
Mi circuito de simulación se muestra a continuación. Mivoltajedesalidasemuestraacontinuaciónparacargade1ohmycargade100ohm.1ohmessimularlasalidade10A,mientrasque100ohmessimularunacargamuchomásbaja(0.1A).
Como V1 es supuestamente del controlador IC y aún no hay comentarios, es un sistema de circuito abierto. Básicamente ajusté el ciclo de trabajo de la señal de la puerta Q1 para obtener la salida deseada. Se supone que 325v en la entrada provienen de la etapa rectificadora anterior con una entrada de 230 Vrms (línea alta). A plena carga (10A), el ciclo de trabajo es de alrededor del 30% para lograr la regulación de voltaje (10v). Pero a 0,1 A de salida, parece que no puedo regular la salida, incluso si abandono el ciclo de trabajo tanto como puedo. La forma de onda de salida que he mostrado para 0.1A tiene una señal de puerta para Q1 con un ciclo de trabajo del 5%.
L2 fue la inductancia de magnetización y, como quiero diseñar el retorno en DCM, calculé que Lmax = 546.4uH. Cualquier cosa superior a esto puede hacer que el retorno funcione en CCM. Así que elegí Lm = 500uH. L1 estaba justo allí para simular alguna inductancia de fuga.
El número de vueltas n = N1 / N2 = 16.78. Así que elegí 17 en este caso. El mosfet y el diodo se eligen de manera tal que sus calificaciones sean más altas que mi corriente máxima calculada y el voltaje en ellos.
¿Alguna sugerencia sobre dónde empiezo a arreglar esto?