Estoy usando un NEMA 17 (17HD4005-22B) con un Big Easy Driver y un Arduino Uno R3. Estoy usando el motor para mover una varilla roscada, que luego bombea un líquido. El sistema funciona básicamente como un actuador lineal.
Después de intentar mover una carga demasiado alta, noté que el motor paso a paso no estaba girando correctamente. Se movió erráticamente hacia adelante y hacia atrás un par de pasos. También me di cuenta de lo siguiente:
- Cuando le doy la señal para que gire, puedo girar el eje muy fácilmente con mi mano en cualquier dirección
- Cuando está encendido y sin ninguna señal para girar, puedo girar el eje fácilmente con mi mano en cualquier dirección la mayor parte del tiempo. Si arranco el potenciómetro hasta el final, no puedo moverlo más
- Conecté el motor a los controladores paso a paso de una impresora i3-clone, y el motor no gira. Las dos observaciones anteriores se mantuvieron
- Conecté el Big Easy Driver y Arduino a uno de los motores de la impresora 3D y el motor de la impresora 3D no giró
- Ambos devanados del motor roto tienen la misma resistencia
Mis dudas:
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¿Es posible que la carga alta haya provocado que el paso a paso se rompa?
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¿Es posible que el controlador también esté dañado?
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¿Cómo puedo verificar estas posibilidades?