Reparar ayuda. Mosfet mantener en cortocircuito

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He "reparado" un tablero de control de velocidad y potencia cnc de yoocnc (china) y funcionó bien durante un día. Al día siguiente, el eje comenzó a funcionar a medida que se aplicaba la alimentación. el mosfet estaba en corto, la señal pwm está bien.

Esquema aquí: enlace

En este tablero, he puesto en cortocircuito R3 y R4 y he eliminado R5. R4 + 3 estaba sorprendentemente en el rango de 8Kohm y debe haber soplado R5 y el optoacoplador, pero no están en uso, así que simplemente lo deshabilité.

Inicialmente, el ne555 tampoco funcionó y fue reemplazado, junto con el Q1 (IRF740), no tenía un IRF740, pero puse un IRZL44 como eso es lo que tenía y debería tolerar 12vg-s.

Tampoco puedo ver el propósito del diodo D3, por lo que cualquier iluminación allí también sería apreciada.

    
pregunta Hans Neve

2 respuestas

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R3 y R4 son de una advertencia de umbral actual. Cuando la corriente a través de la derivación (R3 + R4) se eleva por encima del umbral de U3, el controlador recibe una señal de STOP. Por ejemplo, cuando el eje está atascado.

Con este circuito anulado, puede descargar la corriente completa del transformador en el husillo y el FET puede dañar ambos.

Aquí hay algunas formas en que puedes destruir este FET:
- Puerta lenta. Si la unidad de 555 compuertas es demasiado lenta, o no lo suficientemente alta, el FET permanece en la región lineal demasiado tiempo hasta que se sobrecalienta. - La parte posterior de EMF del husillo debe pasar por D4 y disiparse. Si D4 está abierto, se producirán transitorios altos y se dañará el FET.

D3 evita que el voltaje de la compuerta pase por encima de 18Vac rectificado + Vforward, si esa fuente está disponible.

El IRF740 es un canal n de 400 Vds. El suyo es un IRFZ44, con solo 60V . Para un circuito que funciona a 36Vac rectificado (50Vdc) que está muy cerca .
Incluso con D4, seguirás viendo transitorios. Dado que los diodos toman un poco de tiempo para conducir.

Esto significa que lo más probable es que lo hayas quemado con una tensión de retorno de EMF o de compuerta.
Vgs no puede ser más alto o más bajo que 20V o 12V desde el suelo. (en este circuito) D3 sujeta la tensión de la compuerta a 18 V rectificados con caída de diodo. Esto será alrededor de 25V. Más allá de las calificaciones máximas.

Mi sugerencia sería reemplazarlo por un > 200 Vds fet con Vgs igual o mejor que + -20V, y proteger la puerta con un diodo Zener de 15V.

    
respondido por el Jeroen3
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La descripción del circuito es la siguiente. Hay un suministro de 48 V a un motor de CC que se controla mediante un MOSFET Q1. Hay un diodo D4 en el motor.

En serie con la fuente de drenaje de Q1 al motor hay 2 resistencias que forman parte del circuito de control, Explicación a continuación.

Hay dos métodos de control optimizados a través de un enlace preestablecido de fábrica. Esto puede ser una señal PWM de una placa de motor paso a paso a un generador de pulsos 555 o mediante un potenciómetro para controlar la señal PWM generada por el 555.

El 555 PWM controla la velocidad a la cual el motor es impulsado por el tiempo de encendido del MOSFET Q1.

El atasco del motor del husillo hace que la corriente a través del MOSFET aumente rápidamente, debido a que el motor se detiene y, por lo tanto, la caída de voltaje en el par de resistencias R3 y R4 aumenta. Esto luego enciende el diodo del optoacoplado (U3) y la corriente del colector de emisores aumentará para indicar una condición de parada.

Se podría usar un interruptor de corte de seguridad en forma de un interruptor sensible a la presión conectado directamente al brazo de desplazamiento del motor del husillo, o SW-SP podría ser un simple interruptor de encendido / apagado para iniciar / detener el husillo motor.

El SP-SW forma parte del circuito en lo que respecta a la tensión de alimentación a U1, U2 (LM555) y la tensión de alimentación a estos circuitos integrados (VR1). Con este suministro retirado, el 555 se apaga junto con el opto-aislador en línea desde la placa del motor paso a paso y el diodo D3 va a gnd, por la acción de la remoción de energía del 7812, desviando así la corriente D3 y apagando la corriente en Q1. / p>

Por lo tanto, D3 forma parte del funcionamiento normal del circuito para apagar el MOSFET, al sujetar la compuerta de Q1 por debajo de su voltaje de apagado.

Una condición de falla podría ocurrir de varias maneras, sin embargo, si se elimina el circuito de control del circuito de retroalimentación, el interruptor SP-SW debería poder funcionar correctamente para que el MOSFET sobreviva en cualquier condición.

He visto interruptores con carga mecánica que forman este tipo de corte como un tope final. Sin embargo, como con todos los interruptores mecánicos, estos siempre son propensos a la entrada de suciedad y dejan de funcionar, por lo que el circuito de parada tendría que depender completamente del circuito de realimentación. Alternativamente, el SP-SW es solo un interruptor de parada de inicio o un interruptor de emergencia (botón rojo grande).

En una condición de falla una vez que el circuito de retroalimentación se eliminó efectivamente cortocircuitando las dos resistencias (R3 + R4), el circuito dependería del interruptor SP-SW para apagarse. Brian ha declarado que el circuito de retroalimentación no se utiliza, por lo que no hay un corte de seguridad para el motor, por lo que Q1 tendría que poder soportar una corriente alta constante. Es probable que Q1 también necesite refrigeración asistida por ventilador o un gran disipador de calor, sin limitar el PWM a un nivel alto establecido.

En lo que respecta a los MOSFETS utilizados, estos son los dos tipos de mejora utilizados para el control del motor y tienen su propia protección por medio de un diodo del cuerpo de la fuente de drenaje. Esto, junto con el diodo del volante de inercia, proporciona una amplia protección contra la fem. En la medida en que el voltaje está cerca, la corriente en el mosfet de reemplazo es mucho mayor que la original, por lo que debe soportar el voltaje de suministro de 50 V fácilmente.

En lo que respecta a la compuerta, en ambos dispositivos, no puede subir más alto o más bajo dentro de 1.5V de cualquiera de los rieles 0 o 12V. D3 no tiene nada que ver con la sujeción y es desviar la compuerta de Q1 cuando se apaga.

Cualquier problema puede ser un temporizador 555 o un problema de motor.

    
respondido por el LateDev

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