El motor BLDC toma una corriente excesiva

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Estoy probando un motor BDLC trifásico. Tengo una MCU que toma el estado de los sensores de posición (3 basados en el efecto Hall) e impulsa los transistores adecuados en un puente completo para que el motor pueda girar. Los transistores laterales altos del puente están modulados PWM. Hasta ahora, el motor gira, pero he notado un par de cosas que parecen anormales: Si aumento la tensión del enlace de CC (es un suministro de laboratorio regulable) el motor gira más rápido, pero la corriente también aumenta. ¿Por qué el aumento de BEMF no impide que la corriente se incremente? Lo mismo sucede cuando mantengo constante el voltaje del enlace de CC e incremento el ciclo de trabajo. El motor no tiene carga mecánica conectada, pero se sobrecalienta al aumentar la velocidad por cualquiera de los métodos anteriores. Esto indica que no todo el exceso de energía eléctrica se está convirtiendo en energía mecánica. ¿Cuál podría ser la causa de esto?

Si necesita información sobre el motor o el conductor, con gusto lo publicaremos.

EstoyusandounpuenteIGBT.LoscontroladoressonIR2110,optoaisladosdelaMCU.LaMCUdecodificalaentradaysalidadelsensorencuáldelostransistoresdebeestarencendido.LascompuertaslógicasestánconectadasentrelassalidasMCUylasentradasoptoysirvenpara2propósitos:
ModulelasseñalesdecompuertadelladoaltoconlaúnicaseñalPWM,ymodulelasseñalesdelacompuertadelladobajodetalmaneraqueseasegurelacargadelcapacitordearranque.
Soloparaaclararestoúltimo,supongamosqueQ1yQ4deberíanestaractivados.Q4seactivaduranteladuracióndeestepaso.Q1estáactivadoyQ2estáapagadocuandolaseñalPWMesalta.Q1estádesactivadoyQ2estáactivadocuandoPWMestábajo.Estoledaalcapacitorbootstrapunpocodejugoextra.

Acercadelasespecificacionesdelmotor,esunMaxon351144.Suvoltajenominalesde36V.Heprobadoconhasta20Vymenosdel50%deciclodetrabajo.¿Podríaserestaunarazónparalaaltacorriente?Velocidadnominal:60kRPM.Sincorrientedecarga:240mA.Cuandosepruebacon10VyD=35%,alcanzaaproximadamente6000RPM,peromisuministromuestraunacorrientedeaproximadamente0.9AenelenlacedeCC.

Actualización:revisandomiestudiodelmotor,heencontradounproblemaconlasecuenciadepasosqueestabausando.Lasiguienteimagenmuestraloscódigosdelsensordeposiciónylasposiblesdireccionesdelcampodelestator.

En el firmware anterior, la MCU estaba realizando estas combinaciones:
010 - > Un
011 - > B
001 - > C
101 - > D
100 - > E
110 - > F
El campo del estator efectivamente arrastraba el rotor, pero el ángulo era inferior a 90 °. Que yo sepa, esta no es la forma más eficiente de hacer girar el motor.
Cambié la secuencia de pasos a:
010 - > B
011 - > C
001 - > D
101 - > E
100 - > F
110 - > Un
de modo que el ángulo entre el campo del estator y el rotor esté más cerca de 90 °.
Hizo una prueba, nuevamente DClink = 10 V, D = 0.39.
La velocidad es de aproximadamente 6780 RPM y el suministro reporta una corriente de 0.39 A. La corriente aún es alta para mi gusto, pero muy lejos del 0.9 A de antes. El motor se calienta un poco, pero no hace tanto calor como antes.

Actualización 2: Revisé el código mcu y tomé un fsm como enfoque. La corriente bajó unos 100 mA. Esto indica que tuve un problema con la conducción cruzada de hecho. Moraleja de la historia: no intente programar un mcu como si estuviera configurando un fpga. Podrías disparar un transistor antes de apagar el otro en la misma pierna. Sin embargo, lo que hizo una diferencia más significativa fue poner algunos inductores en serie con el motor. Por alguna razón, el motor puede sobrecalentarse si la corriente se interrumpe. Como la inductancia del devanado del motor es tan baja, se necesita cierta inductancia adicional para reducir la ondulación y permanecer en modo de conducción continua. Aún no tiene un suministro para probar con voltaje nominal, pero a 20 V y fpwm = 61 kHz, el motor toma hasta 200 mA (a D = 100% y ~ 40 kRPM) con un calentamiento mínimo. ¡Gracias por toda la ayuda! Intentaré publicar algunos rastreos de alcance cada vez que use el alcance de laboratorio.

    
pregunta uuwi

1 respuesta

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El voltaje BEMF está relacionado con la velocidad de rotación del motor, no con el voltaje suministrado. Entonces, es normal que el motor se acelere cuando aumenta el voltaje (o la relación del ciclo de trabajo): \ $ V_ {Supply} = V_ {BEMF} + I \ cdot R \ $, \ $ V_ {BEMF} = K \ cdot \ Omega \ $.

Si cambias el ciclo de trabajo es como cambiar V_supply.

Causas posibles:

  • el flujo del rotor no está correctamente orientado, por medio del esquema de comunicación de sala
  • Los MOSFET tienen tiempos de conmutación de subida / caída largos y se sobrecalientan, mecanismo de activación de la compuerta MOSFET deficiente

Agrega un esquema y un seguimiento de alcance.

EDITAR:

Los transistores podrían ser de conducción cruzada, porque no tienes un generador de circuito de tiempo muerto entre HIN_x y LIN_x. Los optoacopladores tienen un retardo de propagación adicional, por lo que es plausible que tenga una conducción cruzada de HI y LO IGBT al cambiar.

Lo que puedes hacer:

  • Introduzca un nuevo circuito con comparadores y puertas lógicas con retardo RC para hacer un generador de tiempo muerto, entre optoacopladores y el IC de control de puerta.
  • Elimine los optoacopladores y use una MCU con una unidad de proceso de tiempo que ya tenga un generador de tiempo muerto y todas las lógicas para los sensores de sala. Para mí, estas son series de STM32 para control de motores MCU.
  • Elimine el controlador de compuerta IR2110 y el optoacoplador, use un controlador de compuerta aislado, todo en un solo dispositivo, con un generador de tiempo muerto incorporado. enlace
  • Expande tu circuito lógico y agrega tiempo muerto.

Preguntas:

  • ¿Su circuito tiene la ruta de recirculación? Los IGBT representados no tienen un diodo corporal incorporado (diodo intrínseco en el MOSFET)
  • ¿Está seguro de que Roff es de 100 ohmios y que el diodo 1N1418 es adecuado? Los 100 ohmios no reducirán significativamente la resistencia de apagado, con un diodo adicional solo puede agregar algo más de capacitancia, por lo que es mejor que elimine ambos.
  • ¿Por qué no reemplazar el IGBT con MOSFET, porque el IGBT es adecuado para HV?
respondido por el Marko Buršič

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