Timbre / Ruido en la salida de smps mientras BJT se enciende

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Estoy tratando de construir un SMPS de 4 vatios con salida de 5v. El diseño usa conmutación BJT en modo cuasi-resonante. Aunque podría obtener la salida de 5V, estoy observando el timbre en la salida que está aumentando el Vpp. Soy bastante nuevo en el diseño de SMPS y no pude averiguar qué está causando este zumbido. Todo lo que pude sentir es que este timbre es causado por la inductancia de fuga del devanado secundario & La capacitancia del diodo rectificador. Por favor, corrígeme si me equivoco.

Laformadeondaazulseencuentraentrelospinesdeldevanadosecundariodeltransformadorylaamarillaestáentrelospinesdelcapacitordevolumen.

Tambiénprobéconunanchodebandade20MHz,nadacambiómucho.

EltimbreseobservacadavezqueseenciendeelBJT(segúnentiendolaformadeonda,disculpassimeequivoco).EstetimbreestáaumentandoelVppyquieroreducirlo.IntentéajustarelamortiguadorRCdelladodeCAeneldevanadoprimario,peronoayudó.

Luego,intentéagregarunamortiguadorRCatravésdeldiodorectificadorpensandoqueestopodríaserdebidoalapérdidasecundariaylacapacitanciadelrectificador,peronoobservéningúncambio.Quieroentenderquécausaestetipodetimbreenlasalida.

Porfavor,ayúdameaentenderlosresonsdetrásdeestetimbre.

Másinformación:

Operación;DCMBJT:NXPPHD13003CDiodorectificadordesalida:1N5819Casquilloagranel:bajoesr,rubycon470uF/10V

Graciasatodosporsusrespuestas,aquíestáeldiseño

Enlacesacomponentesqueutilicé,Salidamasiva: Rubycon 470 / 10V Diodo: 1N5819

Esquema:

Seagregóunatapadecerámica&Incrementodelacapacitanciadesalida.Ahora,noveoningúntimbredealtafrecuencia,lospicostambiénsehanreducidoa50mV.Graciasporenseñarmesobrecapacitorescerámicos.

    
pregunta Raju

1 respuesta

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No proporcionó el esquema tan importante, por lo que primero debemos adivinar su circuito y luego adivinar la causa.

  1. Conexión a tierra de la sonda de alcance incorrecto . Asegúrese de que el cable de conexión a tierra de la sonda de alcance esté atado directamente al lado negativo de la tapa de salida, con la punta directamente en el lado positivo.
  2. Mala puesta a tierra y diseño general . Estas cosas son importantes al cambiar las fuentes de alimentación. Debe visualizar cuidadosamente las dos corrientes de bucle primarias y asegurarse de que estén contenidas correctamente. No puedo entrar en detalles sin los detalles de su circuito y diseño.
  3. Tapa de salida demasiado alta ESR . Solo dices que el límite de salida es "ESR bajo", que por supuesto no significa nada. A 470 µF y 10 V, suena como un electrolítico. Tal vez la ESR sea baja para un electrolítico, pero aún así sería demasiado alta. Debe colocar la mayor capacidad de cerámica físicamente cerca del inductor y el diodo que pueda manejar. Debe haber al menos unos 10s de µF. Mantener el electrolítico, pero se puede colocar un poco más lejos.
  4. No, el timbre ocurre cuando el interruptor se apaga, no se enciende. Desde la forma de onda y su mención de "transformador", este es aparentemente un diseño de retroceso. El pulso de baja intensidad se produce cuando se acciona el primario y la corriente se acumula. El repentino flanco ascendente es donde se cierra el primario y el secundario ahora está descargando la energía almacenada en la salida a través del diodo de salida.
  5. Asegúrese de que el diodo es un Schottky . No proporcionaste un enlace, así que no lo busqué. Un Schottky no solo reducirá significativamente la pérdida a este bajo voltaje, sino que el tiempo de recuperación inversa casi instantánea es muy útil.

Respuesta al esquema

Ah, por lo que es un diseño de retorno, y la entrada es alimentación de línea.

Las cosas parecen generalmente razonables, aunque hay algunos problemas:

  1. El amortiguador en el lado de la línea podría estar desperdiciando poder. Desea permitir que la mayor parte de la energía almacenada en el núcleo magnético se distribuya a la secundaria como sea posible. Realmente no quiere un amortiguador en el primario, solo algo que ajusta el voltaje a lo que Q2 puede manejar. Aparte de eso, usted desea que la tensión en el pin 2 sea tan alta como se desea cuando se apaga el interruptor.

  2. Q2 debe clasificarse para un voltaje C-E sustancialmente más alto que el que está cambiando. Eso minimiza la necesidad de desperdiciar energía en cada pulso recortando el contragolpe del primario. Con una calificación lo suficientemente alta, a menudo puede dejar de lado cualquier recorte.

  3. No puedo leer cuál es el voltaje Z2 de D2, pero posiblemente 5 V de la etiqueta de red. Esta es una forma inútil de regular el voltaje de salida. La retroalimentación a través de un opto para apagar las oscilaciones cuando el DC rectificado llega a cierto nivel, desperdiciará menos energía.

    Luego, también puedes regularlo justo por encima de lo que U3 necesita para mantener su salida regulada. Con 5 V de entrada y 3,3 V de salida, tiene una eficiencia de hasta el 66% debido a U3 solo. Debería poder obtener un 80% de extremo a extremo con cierto cuidado. Debajo del 70% es bastante malo.

  4. Los transitorios probablemente se deben a la conducción directa de la secundaria a través de D3 y D2 una vez que C2 se carga lo suficiente. Una vez más, una estrategia de regulación de la producción más sensata solucionaría esto completamente.

Mi truco habitual para los convertidores de retorno de baja potencia es colocar un transistor PNP alrededor de un LDO para detectar cuándo la entrada LDO está una caída B-E por encima de su salida. Hay una gran cantidad de LDO que pueden hacer un espacio libre de 100 mV, y 700 mV o algo así es un buen compromiso que permite caídas, pero no causa mucha disipación.

Aquí hay un fragmento de un esquema donde utilicé este truco para hacer un 5 V regulado linealmente en la salida de un convertidor de retorno:

El DC rectificado sin procesar en la salida es creado por el secundario del transformador, D13, C40 y C41. Tenga en cuenta el uso del C40 electrolítico para el almacenamiento a granel y el C41 de cerámica para baja impedancia a altas frecuencias.

El truco principal que se muestra aquí es Q9 alrededor de IC15. Cuando la entrada del LDO (IC15) pasa una caída de unión por encima de la salida, Q9 se activa a través de R54. Eso enciende el LED en el optoaislador IC16. La salida de ese nivel bajo mata las oscilaciones que impulsan el interruptor del lado primario, Q8.

El 5.7 aproximadamente regulado también se usa en otros lugares. Esto puede ser útil para la iluminación de los LED y similares, en los que se acepta cierta ondulación y caída de voltaje. Al usar eso cuando es posible, mantiene bajos los requisitos actuales para los 5 V bien regulados, lo que permite el uso de un LDO más pequeño.

Un optoaislador 6N137 es una exageración aquí. Se usó en este diseño porque se necesitaba en algunos otros lugares, y no valía la pena ahorrar unos pocos centavos en este pero luego requerir almacenar otra parte.

    
respondido por el Olin Lathrop

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