EDITAR: Después de tomar en cuenta todo lo que ustedes dijeron, edité la PCB a continuación. Cambié el FTDI mientras rompía los bucles de tierra y trabajaba un poco en las trazas, cambió el tamaño del condensador de 100uF y, con suerte, el nuevo enrutamiento es mejor. Dame tus pensamientos sobre eso
para que el rtc envíe señales desde sus pines digitales y analógicos al arduino, que lo utilizan para activar / desactivar la puerta MOSFET. Además del motor que tiene un pico de 1A a 5V, todo lo demás tiene una potencia relativamente baja (con un máximo de 40-50mA). Lo que me preocupa es la interferencia que podría desencadenar o impedir el disparo del ds3231 a la MCU. Aquí hay más fotos si no quieres revisar el gerber:
Lo siento por mi pobre formato: es mi primera vez aquí. ¡Gracias por tu ayuda! El servo (mg90s microservo) estará apagado durante aproximadamente 59 minutos cada hora y cuando se encienda solo lo hará durante unos minutos. Comencé desde los mini dibujos oficiales oficiales y me fui de allí. Usé el prototipo de tablero que hice como referencia para las conexiones. Entiendo que tengo mucho que aprender. El shipet está en modo de reposo casi todo el tiempo.
Tengo miedo al ruido no deseado en los pines digitales o A4 A5 que podría causar un comportamiento no deseado (despertar temprano). Está alimentado por baterías. ¿Arriesgo mucho ruido en la línea D2 larga debido al plano de tierra debajo del IC1? ¿A4 / A5 tiene el riesgo de verse afectado por el ruido? ¿Cómo puedo arreglar eso en ese caso?