es de 2.4Hp Dc Circuito del controlador del motor implementado para un concepto de accionamiento eléctrico. El motor se está controlando en el lado bajo de Irf540. La señal de canal de 5 canales se envía al acoplador óptico y luego al controlador de mosfet Ir2101. El controlador emite la señal de 13 V en su salida del lado bajo que está conectada a la puerta nmos a través de la resistencia x [es necesario ] .Un diodo schottky de conmutación rápida clasificado para 45V 40A. En lugar de un amortiguador, hemos utilizado un condensador de caja de CA para reducir las pérdidas. El termistor o NTC se utilizan para limitar la corriente de entrada y también para proteger Mosfet mientras se ejecuta en un mosfet. Tenga en cuenta que la frecuencia de la señal pwm es 1kHz
nota: la entrada a ir2101 no es exactamente 15V, la grabamos entre 15-13 V Editar relacionado con la imagen a continuación - -capacitor a través de mosfet se elimina como se sugiere.
Problema-
- cuandolaresistenciadelapuertax=12ohmcomoloindicanalgunasilustraciones,alencenderelpwmylasentradas,elcircuitomcbsedisparaALINSTANTEyelmosfetsecortaconelSource-Drainencortoenlamayoríadeloscasos.
- x=56,110ohmios,alencender,elmotorfunciona[conlasruedasintactasperoflotandosinotracarga]duranteunossegundos,conelmosfetmuycorto.
x=0,alactivarseelcircuitodealimentaciónalinstante,Mosfetsequemóenseco.
cuandox=10ohms,ylasalidadelladoinferiordelcontroladorseprobóconunosciloscopio,seobservóunaseñaldeparpadeoinestable,sinembargo,fueestableenresistenciasmásaltasconmodulaciónsaludable,especulamosconunacorrientedecorrienteinestableporpartedelcontroladorencasoderesistenciasmásbajasporlotanto,cargainadecuadadelacapacitanciadelapuertamosfet.
- mosfetestáunidoaunasincronizacióndecalorbastantegrande,nosesientecaliente,inclusoenelinstanteenquesequema,debidoalagransincronizacióndecalor.
- Laslecturasdelosciloscopiodigitalmuestranmenospicosdevoltaje{hasta56V}cuandoseleeneneldrenajedemosfet-elcontroladoremiteunaseñalpwmde13Vbastantebuenaylosletrerosestánmoduladosparaunaoperacióndeciclodetrabajode0-35%paraevitarsobrepasarlosrequisitosactualesyactualesanteriores
- laseñaldepwmestábastantelimpia,exceptoquelaimagendeabajodeltimbreRCesladelasalidadelladoinferiordelcontrolador.
especulamosenlaformacióndecanalesdebidoalaimpedanciayeliminamoslaresistenciadelacompuerta,perofueenvano.Todavíasehaquemado.
- laimagendeabajopuededarunaideaacercadenuestraconfiguración,ellugaresundesordenySpaghettidecables=D,setomanprecaucionesparaunacortaproteccióncontrasobrecorrienteconinterruptoresyfusibles.
Me encantaría recibir sugerencias sobre los condensadores y otros componentes que estamos utilizando. Ser un principiante en la conmutación de alimentación. Me alegra mucho cualquier entrada y deseo mejorar.
- enlace - ir2101 datasheet
- hoja de datos de diodos shottky de retorno -
enlace - ir540n hoja de datos
-dc tabla de rendimiento del motor el voltaje nominal del motor de nota-dc es de 24 V, implementamos pwm de 48 V con un ciclo de trabajo máximo del 30% para evitar daños en el motor -también notamos que agregar el mismo condensador de caja a través del motor redujo nuestros picos de voltaje sustancialmente [110v a 56V]. Busco una explicación específica para esta observación. -suponemos que estamos retrasando la formación del canal de la compuerta al atornillar el circuito de conducción [el valor de la resistencia de la compuerta X], lo que podría ser la causa probable del estallido del mosfet debido al aumento de corriente inicial. Las lecturas del osciloscopio sugieren que nuestro tiempo de subida de pwm es de 700-800ns + retraso del conductor de 15 s como se especifica en la hoja de datos.