Tengo un problema con el controlador IR2110S mientras manejo un motor BLDC de 3 devanados (24V, 8A con retroalimentación del sensor Hall) usando MOSFET IFR3710 (configuración de medio puente).
Problema:
Al variar el ciclo de trabajo de 0 a 95 presente con un intervalo del 5 por ciento, el motor funciona bien. Pero al variar el ciclo de trabajo (PWM) de 0 a más del 50 por ciento repentinamente, el controlador IC del IR2110S falló en algún momento. No hay calor IC observado. Los MOSFET no se dañan. después de reemplazar a IC, está funcionando bien con un incremento del 5% en el ciclo de trabajo.
Al accionar el motor, se observaron algunas puntas en el drenaje del lado bajo del MOSFET y en el terminal de origen. Creo que la sección de salida del lado bajo del circuito del controlador IR2110 falló. Esto fallará cuando el voltaje del pin LO con respecto a tierra sea inferior a 0,3 V y más de VCC + 0,3 V. Después de que el controlador fallara, el 555 temporizador IC umbral y el pin de descarga varían continuamente de 0 a 5 voltajes linealmente y el ROJO se enciende, entonces estamos deteniendo la señal PWM del MOSFET del lado bajo.
Diagrama esquemático:
Condicionesdefuncionamiento:
frecuenciadeconmutaciónde50kHz24V,8AbldcmotorAlimentacióndeentradade24Vaplaca(placaprincipal)Tableroderesistenciaexternade0.05ohmquetieneunadistanciade10cmentreeltableroprincipal.Elciclodetrabajomáximodebeserdel90porciento.Quierospinsupdirectamente0a90porciento.
Observación:
Leílapreguntasobreelcasode"Error del controlador al conducir el mosfet IRF3710 con el controlador IR2101", que es lo mismo que mi esquema. La diferencia es el circuito de detección de corriente, el condensador de arranque de 4.7 uF (en mi circuito, usando electrolítico de 47 uF), la frecuencia de conmutación de 50 kHz. Puerta a fuente de resistencia.
Tengo dudas sobre lo siguiente,
1) ¿Es 47 uF electrolítico y .1 uF la capa de desacoplamiento de cerámica suficiente para mi carga?
2) La frecuencia de conmutación es de 50 kHz, 47 uF El condensador bootstarp está bien o, debido a la alta frecuencia, ¿puedo reducirlo a 4.7 uF para una carga y descarga rápida?
3) Planeo usar un voltaje de trabajo de 15 V, un diodo TVS unidireccional a través de la puerta y la fuente de todos los MOSFET para mantener un máximo de 15 V en todo el terminal MOSFET G-S. Si esto está bien, la tensión nominal está bien para el diodo TVS.
4) ¿La ruta de retorno larga de la resistencia de detección externa afectará el rendimiento del conductor (cable de 10 cm de longitud conectado a una conexión paralela de resistencia de 0.1 / 5W)?
5) En la nota de aplicación del controlador, el pin COM del controlador se conectó directamente al pin fuente MOSFET del lado inferior. Pero me conecté a través de una resistencia de detección que está conectada externamente (debido a la falta de espacio en la placa principal). Planeo quitar la resistencia y conectar el pin COM directamente al pin fuente de bajo MOSFET. ¿Está bien (eliminando el circuito de detección de corriente)?
6) El control del motor tiene una secuencia de tres fases, no se encontró una condición de conducción cruzada, por lo que no se proporcionó una demora de tiempo muerto. ¿Esto afectará?
7) ¿Se requiere el diodo de TVS en un riel de suministro de 24 VCC?
Por favor, dame la sugerencia para resolver este problema.