Control de velocidad del motor Arduino 24VDC

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He diseñado un circuito con algunos recursos de este sitio web y lo adjunto aquí. He dado la conexión del circuito en una placa de pruebas y funciono y controlo con éxito la velocidad del motor. Después de un tiempo, pasé a la placa de PC de creación de prototipos de PC de pad-per-hole. He dado la misma conexión en ese tablero. Pero no hay salida de la placa PC de prototipos de PC con orificio de relleno por agujero.

Verifiqué la conexión tres veces pero no parece haber defectos en la conexión. He medido voltaje en un circuito. Es como sigue.

Voltaje de entrada para el optoacoplador: 1.2 V en la placa de pan y 1.17 V en la placa PC de almohadilla por agujero. Voltaje de salida (entre c y E en el fototransistor) - 0.005 V (en la placa de relleno por agujero) No se pudo encontrar cuál es el problema en la conexión de la placa PC de la creación de un prototipo de la almohadilla por agujero. ¿Cuál podría ser el problema?

    
pregunta Dhans

1 respuesta

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Figura 1. Puntos de prueba para depuración de circuitos.

El circuito es tan simple que la depuración no debería presentar un problema.

  • Ha comprobado el voltaje en el opto-LED. Vuelva a comprobar que la polaridad sigue siendo correcta. El pin 1 debe ser positivo con respecto al pin 2.
  • Con el LED apagado, debe tener 24 V en (1), 0 V en (2) y 24 V en (3).
  • Con el LED en D1 se debe fijar el aumento de voltaje en (2) a 5 V o menos. El voltaje en (1) debe ser unos pocos cientos de milivoltios por encima de ese en (2). El voltaje en (3) debe estar cerca de cero.

En realidad es solo una cuestión de pasar lógicamente por el circuito. Cuando se encuentra un voltaje inesperado, entonces necesita averiguar la razón.

    
respondido por el Transistor

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