Publicación por primera vez sobre esto, así que disculpas si me meto en algo. Tengo un problema con mi circuito que me cuesta resolver. Estoy usando un transistor TIP120 para encender / apagar un LED. El LED tiene una corriente máxima de funcionamiento de 1A. Estoy usando un controlador LED Buckpuck 1A para alimentar el LED, y este es un diagrama de cómo se ve mi circuito (no estaba seguro de qué hacer con el Arduino, lo siento, por lo que solo sustituí una fuente de voltaje):
ElLEDseenciendeyapagacuandosesuponequedebehacerlo(estoyusandounpindesalidaArduinoconectadoalabaseTIP120atravésdeunapequeñaresistencia).Sinembargo,elbrillodelLEDavecescomenzarámuybajo,yconeltiempo(de30segundosaunpardeminutos)aumentaráelbrillo.Noestoysegurodeloqueestácausandoesteretraso.LoheintentadoconvariosLEDyelcomportamientoeselmismo,asíquenocreoqueseaeso.Miconjeturaesquedealgunamaneraestoyarruinandolostransistores?
Hevinculadoalainformacióndelproductoparaelbuckpuckqueestoyusando:
Y los LED: enlace
También estoy alimentando el buckpuck con una fuente de alimentación de 12V 4.20 A DC.
Con suerte no me perdí nada, agradecería cualquier consejo. Gracias!
Editar:
Esta es la configuración de buckpuck que estoy usando, con un potenciómetro externo y un interruptor para controlar la intensidad. Sin el transistor, este circuito funciona como se espera. Sin embargo, tan pronto como agrego un transistor en la configuración publicada anteriormente, la intensidad del LED se vuelve poco confiable. El terminal LED del buckpuck está conectado a tierra, mientras que el terminal LED + del buckpuck conduce al ánodo del LED, y el cátodo del LED está conectado al colector.
Siayuda,estaesunacapturadepantallademiesquemadeEaglequemuestraalgunasdelasconexiones.Intentaréhacerundiagramamáscompletounavezquetengaunmousenuevamente.LaetiquetaLED560enlabaseseconectaaunpinArduinoGPIOatravésdeunaresistenciade330ohmios.
Edit 2:
Gracias a todos por las respuestas rápidas. La configuración del circuito como se muestra en la Figura 13 de la hoja de datos de buckpuck funciona, y ahora entiendo por qué fue una mala idea usar el TIP120, especialmente porque el controlador de buckpuck ya permite el control a nivel lógico.