Aumento de voltaje durante la transición de mosfet de lado alto en el controlador de compuerta de mosfet de medio puente

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Estoy trabajando en el controlador de compuerta de mosfet de medio puente usando mosfets IR2184 e IRF540N. Puedes encontrar diagramas de circuitos y capturas de alcance en imágenes.

He observado que hay un pequeño pico (salida similar a un tanque LC) en la puerta de la salida del controlador de la puerta del lado bajo cada vez que la salida del controlador de la puerta del lado alto cambia.

No puedo cargar 3 imágenes debido a una reputación más pequeña, pero puede encontrar las 3 imágenes aquí

La Figura 1 muestra el diagrama de circuito del controlador de medio puente y todos los valores se calculan a partir de la nota de aplicación AN-978 de infineon. Todos los motivos, es decir, el microcontrolador, el controlador de la puerta, el medio puente son comunes.

La Figura 2, muestra la captura de alcance del controlador de medio puente. Observo la oleada en la puerta de salida del controlador lateral bajo Este aumento a su vez se refleja en la salida PWM del microcontrolador.

He observado la salida PWM del microcontrolador sin conectarlo al controlador y esa salida PWM está limpia. De otras publicaciones como aquí entiendo que Longitud del cable de alimentación y todo lo que forma un circuito similar a un LC que causa esto.

Luego implementé en el panel de pruebas y cuidé al máximo de que todos los componentes tengan la menor distancia posible entre ellos. Después de esa amplitud de aumento se reduce a lo que se ve en la captura de alcance.

Luego conecté los circuitos de amortiguador RC a través de los terminales D-S de ambos mosfets y RC de ambos circuitos es de 100 kHz, ya que la frecuencia de señal máxima en el sistema es de 32kHz de frecuencia PWM. La captura de alcance de esto también ha reducido la amplitud de la oleada aún más. Pero, ¿cómo deshacerse de él por completo?

La Figura 3 muestra la captura del alcance después de agregar el amortiguador RC al sistema.

    
pregunta Vinay Joshi

1 respuesta

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D1 (1N4001) es inadecuado. Este diodo es para rectificar 50 Hz, no 32kHz. Seleccione un rectificador rápido apropiado (Schotty o estándar, en realidad no importa, pero apunte a un rápido tiempo de recuperación).

El desacoplamiento es insuficiente. Tanto + 36V como + 12V necesitan un desacoplamiento adecuado.

El riel de alimentación (+ 36V) necesita condensadores de baja ESR más MLCC para el desacoplamiento de HF. El riel del conductor (+ 12V) necesita MLCC lo más cerca posible del chip. Agregue una tapa de aluminio si es necesario para la estabilidad del regulador.

Además, la falla también aparece en la entrada PWM, lo que significa que es un artefacto de medición, probablemente un problema de conexión a tierra, ya sea debido a la inducción en el cable de pinza de cocodrilo de largo alcance, o caminos de tierra compartidos en el tablero.

Ahora, esto está en el tablero, por lo que puede esperar un comportamiento transitorio deficiente. Haga un diseño adecuado (podemos ayudarlo) y debería estar bien.

    
respondido por el peufeu

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