Hemos cambiado los proveedores de motores BLDC y estamos viendo un nuevo problema. En el sistema anterior, el software ordenó al motor que se moviera 5 pasos del conteo de X hall, luego se detuvo. Con exactamente la misma electrónica y software, pero con el nuevo motor (que puede tener diferentes sensores de hall), el motor se mueve en 5 pasos pero a una velocidad muy reducida. Acabamos de recibir los motores hoy y todavía no tenemos las especificaciones completas. ¿Alguna idea sobre qué podría estar causando el problema? He adjuntado 3 fotos. El primero muestra una traza de alcance en la salida del sensor de pasillo de fase U del motor original bueno. La segunda imagen muestra la misma salida del sensor de pasillo en el nuevo motor problemático. La tercera foto muestra el diagrama del circuito. Los sensores de la sala están conectados a J9 a la derecha del diagrama. J10 es el conector del motor.
Muchas gracias por cualquier ayuda, Fred