Primero, estos son los componentes que estoy usando en mi PCB, haga clic en ellos para ver las hojas de datos:
U7: Infineon 1 EMI60601212APP.P. p>
Q6:
D5: Fairchild (ON Semiconductor) RURG5060 diodo de rueda libre El esquema se adjunta a continuación. Lo siento si no estoy usando algunos símbolos correctos. Tomé el esquema del software de PCB. El voltaje de Vbus proviene de redes rectificadas y filtradas (110 VCA).
La frecuencia PWM es de 10 kHz. El controlador de la puerta está aislado, por lo que GND1 se conecta a tierra desde el rectificador, y GND2 es la tierra digital. Probé el PCB con dos motores PMDC diferentes: Motor 1: Motor 2: Estos son los pasos que seguí antes de que explotara el transistor: Primero probé el circuito con una bombilla. Todo bien. Quité la bombilla, luego conecté el Motor 1 sin carga. Todo bien. Eliminado el motor 1, conecté el motor 2 con una ligera carga. Comenzó bien al 5% del ciclo de trabajo. Luego, aumenté el ciclo de trabajo al 10% y el transistor explotó, por lo que el motor fue a la velocidad máxima de manera incontrolable. No he programado la detección rápida de sobrecorriente desde el sensor actual. De esa forma, probablemente habría guardado el MOSFET. La pregunta es ... ¿cuál podría ser la causa de esto? alto dv / dt y di / dt? necesita un amortiguador? Actualización: He volado un segundo MOSFET al arrancar el motor. He reemplazado el FET con este IGBT IKW50N60DTP y hasta ahora está funcionando bien. De todos modos, capturaré algunas formas de onda pronto. VayaaesteenlaceparaverunapartedelaPCBdondeseencuentranlaspartes:
130VDC
25.5A
130VDC
27A