Me doy cuenta de que este hilo está muerto, pero solo para la posteridad, una compañía en Boston, MA, tecnología Satcon, produjo una transmisión de doble turbo alternador para un automóvil americano de Le Mans en 1994. El presupuesto fue pagado por Chrysler. El turboalternador de alta velocidad creo que giró a 100krpm y la velocidad baja a 50krpm. Ambos de estos dispositivos funcionaban con metano líquido como combustible y eran dispositivos de acoplamiento directo. Entregaron potencia a un volante de 80 libras de fibra de carbono que giraba a 60krpm. Luego, la potencia fue entregada según la demanda (el pedal del acelerador) al motor de tracción, por lo que el volante a su vez era un alternador de alta velocidad. El motor de tracción era un agua, un motor de inducción de jaula de ardilla refrigerado, controlado por vector, que funcionaba a 24kRPM con un torque de 350 pies lbs de torque a 12kRPM, y 150% de ese torque a 0RPM. El presupuesto del proyecto fue originalmente de USD35 millones para 3 motores. Toda esta tecnología, incluidos los circuitos y controles del controlador, se desarrolló y muchos de ellos fueron patentados por Satcon Technology. Todavía están por ahí, pero no estoy seguro de si aún pueden desarrollar este tipo de tecnología. El coche fue considerado no viable debido a preocupaciones con el volante. En otras palabras, el resto es práctico, es solo que si el automóvil se estrellara y se girara al revés, el volante probablemente se rompería, las partes del volante probablemente atravesarían la carcasa, luego el tanque de GNL y el conductor.
En términos de eficiencia, este automóvil convirtió la energía química en mecánica, en eléctrica (turboalterntores), luego nuevamente en mecánica (volante), luego nuevamente en eléctrica (para alimentar el motor de tracción), y luego nuevamente en mecánica (motor de tracción) Con una eficiencia superior al 70%. Todo depende de los componentes que uses y las tolerancias que estés dispuesto a aceptar.
Por lo que recuerdo, la electrónica pesaba 110 lb (administrando 3.5MW) y el motor de tracción alrededor de 150 lb. Los turboalternadores eran pequeños, y probablemente eran la parte más ligera del grupo.
Aquí hay un enlace, pero no tome lo que dice todo lo que dice literalmente. Satcon tenía al menos 50 ingenieros trabajando en ese proyecto, y cada parte del proyecto requería el desarrollo de nuevas tecnologías. En este artículo le echan la culpa a Satcon, pero hasta el día de hoy me sorprende que la cosa haya funcionado (y así fue, en el laboratorio):
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Aquí hay otro enlace:
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