El voltaje de salida de L298 es demasiado bajo

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Estoy tratando de usar un L298N y un Arduino UNO R3 Para accionar un motor paso a paso bipolar.

Para simplificar las cosas, solo estoy tratando de obtener una salida de 12v desde la salida 1 o la salida 2 del l298 (entonces puedo escribir el segundo puente h en el l298 de la misma manera y poder conduzca ambas bobinas del motor).

Solo estoy obteniendo ~ 130 mv de la salida 1 y 140 mv de la salida 2 (medido entre el cable de tierra de la fuente de alimentación y la salida 1 / salida 2). El motor es un motor de 12v, pero he podido conducirlo con un l293 que solo proporciona 6v.

Estoy obteniendo 5v en el pin de voltaje de suministro lógico y ~ 4v en el pin de habilitación (usando analogWrite (3, 200) - intentado con el pin de habilitación conectado al pin analógico 3 o al pin digital 3 (etiquetado pwm) ).

He medido la tensión de alimentación en 11.85v (fuente de alimentación de 12v). He seguido el cableado / código de aquí y aquí (usando el mismo código arduino, pero funcionó, y yo no puede).

He intentado conectar el pin A de detección de corriente a la tierra de la fuente de alimentación como se sugiere en la segunda página web.

He comprobado de nuevo que lo he conectado de la misma manera. Lo he intentado todo en las dos páginas web y en las otras pocas páginas que puedo encontrar sobre la construcción de un circuito con un l298n y un arduino, y no tengo más ideas sobre qué probar a continuación.

¿Hay algo que pueda hacer?

Aquí hay una foto de lo que construí:

    
pregunta Matt

2 respuestas

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Hmm. De hecho, seleccioné esta pregunta de las sugerencias en la barra lateral. ¡No me di cuenta de que tenía un año!

Ate el pin de habilitación a 5V por ahora, de esta manera la velocidad será constante. No hay necesidad de probar y jugar con la velocidad hasta que el dispositivo funcione correctamente.

Es difícil descifrar lo que está sucediendo basándose únicamente en la imagen provista. Consideraría elaborar el diagrama y publicarlo en su lugar. Además, publica el código.

Ahora, considerando la hoja de datos, puede encontrar este diagrama:

Como puede ver, si no tiene el motor en su lugar (entre OUT1 y OUT2), es lógico que uno de los pines esté muy cerca del potencial de 0V. Ahora, el otro pin que está en aproximadamente el mismo voltaje es un problema.

Ajuste IN1 a 5V, IN2 a 0V, ENA a 5V, y Pin1 (sentido actual) a tierra (suponiendo que está usando el puente izquierdo) y vea qué sucede (la compuerta AND superior izquierda y la compuerta AND derecha derecha deben estar en). OUT1 ahora debería tener Vs (~ 12V en su caso) cuando OUT1 y OUT2 están en circuito abierto.

Una vez que llegue tan lejos, estará en el camino correcto.

Actualmente tengo un problema similar con mi L298, por lo que no puedo terminar esta respuesta, pero al menos puedo proporcionar orientación.

    
respondido por el sherrellbc
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Debe usar una fuente de alimentación separada para el puente, y esto debe estar conectado a la tierra arduino

    
respondido por el egwyn

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