Tengo un motor PMDC de 90 V con un controlador de velocidad triac / diac. Aunque, no estoy seguro, la potencia de salida es de alrededor de 90 V, pero puede ser mayor. El par de torsión es bastante constante, pero se produce un hipo en el ajuste más bajo a menos que ponga algo de carga en el motor. Aquí hay un esquema:
CompréelsiguientecontroladorPWMenlínea:
Desafortunadamente, no tengo una fuente de alimentación de 90 VCC y no quería freír mi nueva placa, así que conecté la salida original del controlador de velocidad a la nueva entrada de energía del controlador PWM. Tan pronto como lo encendí, POOF! El rectificador y el triac fueron destruidos en el tablero original, pero el PWM estaba ileso. No puedo averiguar qué sucedió, pero mi teoría es que el problema de baja velocidad probablemente fue causado por la caída de voltaje por debajo de cero y el controlador PWM lo envió de vuelta de donde vino (¿latchup?).
Soy capaz de hacer que el motor funcione, pero solo con voltajes bajos, que se atascan fácilmente con la presión de los dedos.
Ahora, ya no tengo una fuente de alimentación de 90 V, así que tendré que hacer una. ¿Puedo usar un divisor de voltaje con resistencias de alta potencia y un rectificador de onda completa?